12月8日上午7:30,氧化铝配料工序老2#皮带电机发热严重且伴有啸叫,需立即更换,恢复皮带运行。中铝(郑州)铝业有限公司,设备保障中心检修四队闻讯,迅速组织人员,连续作战6个小时,将新电机安装完毕,投入使用,为氧化铝生产贏得了宝贵时间。
配料工序老2#高铝皮带电机,由于负载波动导致过热,轴承塌架,出现刺耳杂音,若不及时更换,将很快造成电机烧毁,直接影响供料,威胁生产。7:45,检修人员赶至2#高铝皮带机头现场,该皮带电机位于厂房顶层,且在4米高的机头平台上,离房顶过近,不但没有任何吊装设施,而且没有支点悬挂手拉葫芦,由于厂房密封,现场光线昏暗,这台110千瓦近2吨的电机如何吊运,成为电动机班面前的拦路虎。
保证电动机优质运行是设备保障中心今年重中之重的工作,作为检修四队职工,为实现这一目标保驾护航责无旁待。他们派2人通过厂房外墙的竖梯攀爬到楼顶,掀开玻璃钢瓦房顶,3人争分夺秒拆卸电机。他们找来吊车,从房顶缺口处起吊电机。10:30故障电机被吊至地面。因电机长时间发热,致使对轮与转轴粘连,现场常规扒轮器无法将对轮扒掉。他们立刻将电机拉到检修厂房,使用100吨电动液压扒轮器很快将对轮拔离。为避免在安装时损伤对轮,大家花5分钟时间,用电磁加热器对对轮进行充分加热,使对轮安装过程稳妥高效。12:00,新电机组装完毕,立即赶赴2#高铝皮带现场。
尽管现场光线昏暗,且房顶积灰不停地掉落,灌入大家衣领,检修四队的同志们没有畏缩,他们各司其职,默契配合,将吊车由楼顶缺口送下的电机顺利落至基座,并快速安装到位,于13:30投入运行。
来 源:中铝(郑州)铝业有限公司
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